不銹鋼離心泵滾動(dòng)軸承的潤(rùn)滑主要是為了降低摩擦功耗和磨損率。同時(shí),它在冷卻、防塵、防銹、減振等方面也發(fā)揮著重要的作用。做好設(shè)備潤(rùn)滑工作,是保證設(shè)備正常運(yùn)行的保證。采取有效措施減少設(shè)備磨損,防止設(shè)備事故,降低功耗,延長(zhǎng)維修周期和使用壽命。
這種泵滾動(dòng)軸承潤(rùn)滑采用30#(冬季)或40#(夏季)機(jī)械潤(rùn)滑油潤(rùn)滑。由于設(shè)計(jì)原因,動(dòng)態(tài)密封泄漏非常嚴(yán)重,不僅造成大量油品浪費(fèi),燒毀軸承,而且污染環(huán)境,不利于設(shè)備的安全運(yùn)行和文明生產(chǎn)。在幾年的工作過程中,為了解決這一問題,進(jìn)行了多次小改動(dòng)。
一、潤(rùn)滑方式轉(zhuǎn)變的過程
[氈封至單層骨架油封]
原軸承箱密封用毛氈密封。漏油非常嚴(yán)重,每臺(tái)泵耗油約300公斤,造成大量油料浪費(fèi),地面油層厚。
為了改變漏油,將毛氈密封改為骨架密封,如下所示:
1軸承箱內(nèi)、外端蓋加工,制造了φ65 mm深12 mm圓孔,適用于45 mm×60 mm×12 mm骨架油封。
取下毛氈,用錘子輕輕敲擊骨架油封,并正確安裝。
改造后設(shè)備運(yùn)行正常,振動(dòng)位移約0.04mm,軸承外部溫度約50℃,每臺(tái)泵年用油量?jī)H為50 kg左右。使泵房保持清潔衛(wèi)生,消除了軸承和軸損壞事故的發(fā)生,使設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。
[單層骨架油封至雙層骨架油封]
為了減少泄漏,根據(jù)軸承箱端蓋的結(jié)構(gòu),提出了改造方案,并將軸承箱端蓋內(nèi)孔加工成φ65 mm通孔。將單層骨架油封改為雙層骨架油封:
試驗(yàn)運(yùn)行表明,該方法在短期內(nèi)能有效地防止漏油。然而,連續(xù)運(yùn)行6個(gè)月后,骨架油封的磨損會(huì)增加泄漏量。
二.骨架油封缺陷
將油氈密封改為骨架油封,使用4a。雖然效果良好,但也存在明顯的缺陷。
在實(shí)際工作中,由于骨架油封壽命相對(duì)較短,需要更換骨架油封,更換骨架油封時(shí),一方面要拆解所有設(shè)備,一方面增加工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,另一方面,在設(shè)備解體和維護(hù)的過程中,有時(shí)會(huì)造成葉輪、軸承等部件的損壞,這不符合設(shè)備經(jīng)濟(jì)管理的要求,但如果沒有油封,不僅不利于密封,還會(huì)直接影響軸承壽命。實(shí)踐證明,骨架油封并沒有完*該結(jié)構(gòu)軸承箱的漏油問題。
三.潤(rùn)滑脂而不是潤(rùn)滑油
目前還沒有價(jià)格低廉、無泄漏的密封裝置,有的具有良好的密封效果,但價(jià)格昂貴,經(jīng)濟(jì)上可行。經(jīng)過調(diào)查研究,決定大膽試驗(yàn),用潤(rùn)滑脂代替潤(rùn)滑油進(jìn)行潤(rùn)滑。
[改造方法]
考慮泵軸功率為18.5kw,流量?jī)H為200 m~3·h,泵速為1450 r/min,直線轉(zhuǎn)速為3.4m/s,從以上兩點(diǎn)看,用潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑是可行的。
[具體方法如下]
1從油箱中取出油并清潔軸承盒。
(2)將軸承箱兩端的端蓋及排油孔線塞上,以清除箱內(nèi)的空氣。
(3)用黃油槍從充油孔向軸承盒內(nèi)注入鋰基潤(rùn)滑脂,并將油脂從兩端的蓋和排放孔中擠出,作為填充,并將軸承的端蓋和排油孔的電線塞緊固。使用手輪使油脂均勻地分布在盒子里。
啟動(dòng)泵后,打開出口閥,使泵在正常情況下運(yùn)行,監(jiān)測(cè)泵兩端軸承溫度和油品質(zhì)量。
該潤(rùn)滑脂油質(zhì)量好,無變化,泵運(yùn)行正常。從溫度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和振動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)可以看出,用潤(rùn)滑脂代替潤(rùn)滑油是可行的,可在同類泵上推廣使用。
[潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑效應(yīng)]
該潤(rùn)滑脂不易泄漏,有利于泵軸承的潤(rùn)滑,保證了泵的安全穩(wěn)定運(yùn)行,大大減少了加油和加油的次數(shù)。它不僅節(jié)省燃料,而且降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。具體而言:
1節(jié)省石油費(fèi)用。每臺(tái)泵消耗9 kg/a,成本63元/a,油耗良好,骨架油封4kg/a,成本200元/a,每臺(tái)泵可節(jié)省137元/a,大大降低了潤(rùn)滑成本。
(2)減少維修費(fèi)用。骨架油封的平均壽命為4個(gè)月。為了更換骨架油封,每年需要拆卸和大修三次左右,改為鋰基潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑,降低了人工成本。材料和機(jī)械的成本,避免設(shè)備部件在維護(hù)過程中的損壞。
(3)延長(zhǎng)了設(shè)備的運(yùn)行周期。從振動(dòng)。溫度等方面的監(jiān)測(cè),使用潤(rùn)滑脂密封性能好,軸承運(yùn)行良好,延長(zhǎng)了軸承的使用壽命。
(4)改善了崗位環(huán)境。