去年遇到一臺國內(nèi)某廠生產(chǎn)的
溢流閥10通徑疊加閥
換向閥10通徑h型
泵32ml/r電機(jī)1450rpm
故障現(xiàn)象:剪刀提升緩慢甚至不能提升。
用戶維修人員檢查所有閥件未發(fā)現(xiàn)問題,便讓我修泵。不知為什么系統(tǒng)沒設(shè)壓力表,也不知泵壓力是多少,我拆開泵檢查,發(fā)現(xiàn)兩個密封圈損壞,更換后,故障依舊,但從泵回油洶涌程度判斷,泵問題不大,因沒有圖紙,也無法確定故障點(diǎn)。便拆開油路塊,畫了一張圖,(為了方便大家看圖將與剪刀缸無關(guān)的回路省略)
原理分析如下:
yv1得電換向閥左位,油經(jīng)cv1進(jìn)入油缸(油缸是直徑不同的同步缸)經(jīng)cv2回油剪刀提升;
yv2得電換向閥右位,油經(jīng)單向閥進(jìn)入油缸,經(jīng)背壓閥回油。
開始以為單向閥關(guān)閉不嚴(yán),使cv2關(guān)閉,油缸無法回油造成的。檢查單向閥彈簧正常,閥芯啟閉自如,微小碰傷不至于使cv2關(guān)閉。
又經(jīng)過仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)油箱液面下,有一細(xì)管往外噴油,就是圖中a點(diǎn),看到這大家就會知道故障原因吧,。分析:yv1得電換向閥左位,油經(jīng)a點(diǎn)旁通管跑掉了,a點(diǎn)背壓太低,無法打開cv1,打開也無力提升剪刀。我在a點(diǎn)的管上加個節(jié)流閥,將節(jié)流閥關(guān)小,提高a點(diǎn)背壓,故障消除。但不可將節(jié)流閥關(guān)死,那樣剪刀提升停止時,會引起沖擊振動,原因大家可自行分析??梢姳硥盒×瞬恍校罅艘膊恍?。
故障原因:可能是以下兩個原因
1油泵經(jīng)過使用容積效率降低,a點(diǎn)背壓降低。
2a點(diǎn)旁路上有一個節(jié)流塞被沖掉了,但沒查到油路上可以旋節(jié)流塞的螺紋,以上是我的分析,歡迎大家批評指正。同時希望大家寫一點(diǎn)自己的東西,互相學(xué)習(xí)一下。板材廠生產(chǎn)的幅寬成卷鋼板一般需要經(jīng)過校平和分剪,才能成為zui終產(chǎn)品提供給客戶使用,因此鋼板校平剪板機(jī)是鋼板廠和板材倉庫重要的生產(chǎn)設(shè)備。由于傳統(tǒng)的剪板機(jī)在使用方面存在諸多問題,針對傳統(tǒng)鋼板校平剪板機(jī)存在的生產(chǎn)效率和剪切定位精度低的問題,研制了基于臺達(dá)工控產(chǎn)品的460mm幅寬成卷鋼板校平剪板機(jī)自動控制系統(tǒng),該系統(tǒng)已投入生產(chǎn)使用,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,控制精度高,維護(hù)使用方便,受到用戶好評。本文從工藝技術(shù)角度對研制過程中的某些關(guān)鍵技術(shù)和工程實(shí)現(xiàn)相關(guān)問題作些討論。
裁剪系統(tǒng)由送料、校平、切板、皮帶傳送和堆放成品等5個子系統(tǒng)組成。原材料卷板(約3-5mm后的鋼板)經(jīng)送料機(jī)和壓平機(jī)后,經(jīng)過4m長的緩沖地坑后傳送至校平子系統(tǒng)作校平定位,按照給定切長要求定位后,切板機(jī)將鋼板裁切成成品,zui后經(jīng)皮帶送出堆放包裝。系統(tǒng)運(yùn)行中,位于地坑中的光電開關(guān)用于根據(jù)鋼板下垂程度以啟動或停止送料機(jī)送料,以便保持送料速度。
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